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圣胡安发电站案例研究
圣胡安发电站空气质量控制系统

新墨西哥州公共服务公司
水流,新墨西哥州
合同订单
2006年(第3、4单元)
2007年(第一及第二单元)
商业运营
第四单元2007年
1号和3号机组为2008年
第二单元2009年
巴布科克和威尔科克斯(B&W)提供具有成本效益的控制颗粒排放和不透明度,我们的成熟的脉冲射流和反向空气织物过滤技术。我们提供了一些世界上最大的织物过滤器。创新的设计特点,如长袋技术,集成气体和粉尘分配装置,以及在线维护能力,提供了提高可靠性的好处,同时实现了更低的排放。
锅炉/工厂信息
1号机组- 360兆瓦
2号机组- 350mw
3号机组- 544兆瓦
4号机组- 544兆瓦
锅炉类型:
煤粉
设计燃料:
西方沥青
项目总结
该项目涉及圣胡安发电站的环境升级设计和安装,包括新的低氮氧化物(NOx)燃烧器和过火空气(OFA),以减少锅炉中NOx的形成,添加粉状活性炭(PAC)注入以减少汞排放,再加上新的脉冲喷射织物过滤器,以加强对颗粒排放的控制。提高湿式烟气脱硫吸收器二氧化硫(SO2)去除率的化学添加剂体系也包括在项目范围内。
黑与白的范围
- 下列系统和设备的工程、采购、施工(EPC)和调试
- 建筑由B&W子公司Babcock & 威尔科克斯 Construction Co, Inc.提供
- 用新的DRB-4Z®低NOx燃烧器替换现有燃烧器,用于1、2、3和4 A单元
- 向1、2、3和4号机组添加过火空气
- 升级和增加燃烧器更换的辅助设备/控制
- 增加新的PAC喷射系统,包括筒仓、计量/进料设备和喷射枪(每个锅炉一个,总共四个系统)
- 两个新的10室脉冲喷射织物过滤器(一个用于3号机组,一个用于4号机组),每个都有控制系统,并对现有的烟道进行了修改
- 两个新的8室脉冲喷射织物过滤器(一个用于1号机组,一个用于2号机组),每个都有控制系统和对现有烟道的修改
- 对现有的除灰系统进行改造和增加,以采用新的织物过滤器,同时保持处理已停用的“热”静电除尘器产生的灰的能力
- 为湿式烟气脱硫系统安装了一套化学添加剂系统,以计量二氢酸进入石灰石浆中
- 在所有四个机组上安装锅炉和烟道加固
- 升级到所有四个单位的增压风扇和电机
额外的B&W服务
- 使用物理模型对1、2、3和4号机组的烟道工作和织物过滤器设计进行流动模型研究
- 为了弥补有限的场地通道,织物过滤器隔间和烟道在安装之前首先在制造台上模块化
- 接停期间完成的压力部分锅炉项目:
-机组1 -更换了上下省煤器
-机组2 -更换了上下省煤器、卧式再热器、再热出口集管和后水壁板
- 3号机组-更换卧式主过热器和省煤器
- 4号机组-更换卧式主过热器
结果
- 2009年,对圣胡安发电站锅炉和空气质量控制系统的重大升级完成。整个工程需要三年时间才能完成。项目实现了减少燃煤锅炉NOx、汞、颗粒物和SO2排放的目标。
- 所有工作都在合同规定的重要日期内完成
- 该项目是通过B&W和PNM之间的团队安排来执行的,以主动解决问题,降低成本并共享资源。
- B&W此前已将圣胡安1至4号机组现有的湿式烟气脱硫(FGD)洗涤器改造为石灰石强制氧化系统。这个为期三年的项目(1997年至1999年)重复利用了工厂的大部分现有设备,从而更有效地去除二氧化硫,并且还利用了独特的团队安排来降低项目成本。
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